1引言
石油鉆井用鋼作為石油、天然氣勘探開發的重要耗材,在石油工業中占有重要的位置。近年來,我國每年消耗油井用鋼超過200萬t。石油鉆井用鋼在石油工業中的地位不僅表現為用量大、花費高,更重要的是其質量和性能直接決定了我國石油工業的發展。SAE4137鋼一般作為公母螺栓或者鉆桿使用,其一般在幾百、幾千米的地下、極為復雜的地質條件下鉆井,承受了拉、壓、扭、沖、剪等各種作用力,甚至還將承受瞬間的突變載荷。由于石油鉆井用工作條件惡劣,鋼的化學成分要求磷≤0.015%、硫≤0.008%,低倍評級均≤1.5級,夾雜物評級均≤1.5級,其冶煉工藝較普通鋼種難度大。
在對石油鉆桿用鋼SAE4137的冶煉過程夾雜物控制理論分析的基礎上,攀鋼提釩煉鋼廠實踐了冶煉過程脫氧工藝、鋼包渣組成控制和鈣處理等工藝,試驗結果表明夾雜物評級均≤1.5級,鋼材力學性能穩定,較好地解決了轉爐-大方坯流程批量生產SAE4137鋼的夾雜物控制難題。
2試驗內容
2.1工藝條件
SAE4137的生產工藝流程為:120t頂底復吹轉爐冶煉-吹氬站-LF精煉-RH真空處理-360mm×450mm大方坯連鑄-軋制Φ140mm-Φ220mm圓鋼-退火-熱處理-機械加工。頂底復吹轉爐保證了冶煉終點鋼水質量;與大方坯連鑄機配套的LF爐具有良好的加熱能力和造渣精煉功能,RH裝置脫氣、去除夾雜物的效果較好;大方坯連鑄機配套了結晶器電磁攪拌和凝固末端動態輕壓下。
2.2熱力學分析
利用FACTSAGE軟件中相圖計算模塊計算在CaO-SiO2-Al2O3三元夾雜物系中有兩個低熔點區域。區域1熔點低于1400℃,其成分范圍SiO228%-70%、Al2O33%-40%、CaO10%-55%,范圍較寬,且其周邊區域的熔點均較低,因此對于Si、Mn脫氧等鋼種精煉渣系相對較好控制,在靠近該區域時,通過添加少量(10%以內)CaF2可進一步降低精煉渣的熔點。區域2熔點低于1500℃,其成分范圍SiO20%-15%、Al2O322%-55%、CaO42%-65%,在區域2中熔點低于1400℃的成分范圍為SiO20%-10%、Al2O335%-50%、CaO47%-57%。對于鋁脫氧鋼種精煉渣系的選擇應為區域2,但范圍較窄,因此根據鋼種成分進行了進一步的計算分析。
2.3脫氧工藝的制定
計算了SAE4137鋼的等a、等線和等a線發現:
1)CaO-SiO2-Al2O3渣系低熔點區域1的氧活度較高,低熔點區域2的氧活度則大大降低,因此要生產低氧鋼須將夾雜物成分和精煉渣成分控制為區域2,此時的大致成分為:SiO20%-22%、Al2O325%-60%、CaO40%-75%。
2)在區域2,是影響a的主要因素,且a隨升高而明顯降低。另外a隨SiO2含量增加而升高。
3)在區域2,鋼中存在極低的鈣就能使夾雜物向低熔點的鋁酸鈣系轉變。
4)鋼水中a、、a分別控制在1ppm-5ppm、控制在0.01%-0.03%和7.5ppm-15ppm有利于夾雜物的控制。
因此,要生產低氧鋼SAE4137時需要一定的,即應采用鋁脫氧工藝,精煉渣系選擇時必須盡量降低渣中的SiO2含量,且考慮到渣的流動性,在精煉渣中配加10%以內的CaF2可進一步降低精煉渣的熔點和粘度,有利于夾雜物的去除。
該廠轉爐冶煉采用半鋼轉爐冶煉,半鋼與鐵水比較,其碳含量低,硅、錳元素均為痕跡,轉爐冶煉熱源相對不足,轉爐終點鋼水氧活度和鋼渣氧化性更高,波動更大。圖1為該廠采用半鋼冶煉時轉爐冶煉終點-a關系。由圖1可見,半鋼轉爐冶煉終點≤0.05%時,即使含量微小下降,鋼液氧活度含量也會大幅度上升。因此應將冶煉終點控制在≥0.05%,使鋼中的氧活度a控制在800ppm以內。此外,轉爐吹煉過程應加入發熱劑,在適當提高出鋼溫度的同時避免深吹,并可在圖1所示的基礎上降低鋼水氧活度。
脫氧劑的加入量與終點碳含量的關系見表1。為保證良好脫氧和為后續精煉創造條件,出鋼后在吹氬站進行定氧,并根據鋼水氧活度,補喂鋁線,鋁線的喂入量見表2。喂鋁線后,鋼水氧活度更低,對控制鋼中T有利。
2.4鋼包渣組成控制
對鋼中氧含量及夾雜物尺寸和數量的控制主要是靠精煉工序完成,精煉過程的重點是根據鋼種質量要求,在脫氧工藝的基礎上對鋼包渣組成進行控制。根據鋼種質量要求分析和熱力學計算結果,采用活性石灰和高堿度精煉渣調整鋼包渣組成,利用鋼包渣改性劑和鋁丸作為降低鋼包渣氧化性的還原劑。在預測鋼包渣成分的基礎上,制訂的造渣工藝如下:
1)嚴格控制出鋼過程下渣量,出鋼過程擋渣標加入位置準確,出鋼口時間≥5min;渣層厚度控制在50mm以內;
2)出鋼過程合金化后立即向鋼包內加入800kg活性石灰,200kg螢石(或1000kg高堿度精煉渣;
3)鋼水進站根據吹氬站硫含量加入頭批(總量的1/2)鋁丸和高堿度精煉渣后加熱化渣,取樣后加入第二批渣料。總加入量要求如表3。
2.5鈣處理工藝
考慮到鋼中硫化物夾雜和脆性氧化物夾雜對鋼的性能的影響,特別是對沖擊性能的不利影響,需要對夾雜物進行變性處理。通過對鈣處理計算結果,需要將鋼水中鈣含量控制在7.5-15ppm。試驗采用的方案和中間包鋼水鈣含量見表7,試驗達到了FACTSAGE軟件計算的結果。由表4可見,采用方案二,鋼水中鈣含量保持在8.5-21.0ppm,平均11.8ppm。因此,結合理論計算和試驗的結果,在LF處理結束后喂CaSi線500-700m較為合適。
2.6RH真空處理
RH具有良好的脫氣和去除夾雜的功能,為有效控制鋼中含量以及夾雜物數量,采用RH真空處理。試驗過程中,要求RH處理時間≥15min,并且保證真空度<300Pa的時間≥12min,然后再進行成分微調。真空處理結束后,對鋼水進行軟吹氬處理,軟吹時間≥5min。試驗時對提升氣體氬氣流量進行控制,前3min氬流量1200Nl/min,3min后到18min采用1500Nl/min。試驗61爐鋼經RH處理后,出站在0.5-1.5ppm,平均0.8ppm;試驗一個包次8爐鋼的夾雜物去除率34%-72%,平均達到57%。
3工業試驗結果
3.1脫氧效果
該廠共生產了61爐SAE4137鋼,約8000t。為考察脫氧效果,在吹氬站吹氬前后測定了鋼水氧活度。吹氬前氧活度在2.2-35ppm,平均為9.7ppm,由于轉爐出鋼存在補吹,為節約成本,補吹后不測氧定碳,個別爐次出現補吹后氧含量較高,脫氧不徹底,但可在吹氬站補喂鋁線進行脫氧,對鋼的脫氧影響不大。吹氬后氧活度1-5ppm,平均3.2ppm,均控制在5ppm以內,表明脫氧效果良好,達到了1-5ppm的控制要求。
3.2冶煉過程鋼包渣組成控制效果
采用上述精煉工藝后,對一個包次8爐鋼的各工序鋼包渣組成進行了分析。通過合理的精煉造渣制度,將鋼包渣調整到合理的范圍內。LF出站及RH處理過程鋼包渣CaO含量控制在49%-60%,平均為57%;堿度(CaO/SiO2)控制在5.2-6.1,平均為5.7;CaO/Al2O3控制在3.1-3.7,平均為3.5。以上數據說明,鋼包渣組成均有利于夾雜物控制。RH精煉結束后,鋼水中含量為0.01%-0.04%,平均0.025%達到了計算要求。鋼包渣氧化性控制可見,鋼包渣中(FeO+MnO)在冶煉過程中逐漸降低,精煉結束(FeO+MnO)控制在2%以內。
3.3夾雜物控制效果
對生產的一個包次8爐鋼中4爐鋼的圓鋼夾雜物進行了檢驗。檢驗結果表明,試驗鋼的夾雜物數量少,夾雜均為球形復合夾雜,且未發現長條形夾雜,表明鈣處理效果較好,夾雜物完全球化;精煉過程夾雜物轉變良好,鋼包渣對夾雜物的吸附能力較強。夾雜物評級各項夾雜均≤1.5級。典型爐次的夾雜物控制情況見表5。
3.4圓鋼性能
沖擊功檢驗的調質處理工藝為淬火870℃,保溫70min,出爐油冷;回火溫度為600℃,保溫70min,出爐水冷。2010年生產的61爐鋼的力學性能檢測結果見表6,說明制定夾雜物控制工藝對鋼的力學性能沒有影響。
61爐試驗圓鋼超聲波探傷結果結果見表7,從表7可以看出圓鋼的綜合報警率為0.99%,φ140mm、φ180mm及φ220mm規格的報警率分別為0.57%、1.49%、0,報警率較低
3.5推廣應用
通過采用FACTSAGE對SAE4137鋼的熱力學分析、脫氧工藝研究、鋼包渣組成控制和鈣處理工藝的研究,制定了該鋼種的夾雜物控制工藝并應用于提釩煉鋼廠。試驗期間共試制SAE4137鋼61爐,單中包連澆爐數達到8爐,表明具備了該鋼的批量生產能力。該鋼種的研究方法可應用于對夾雜物要求較高的鋼種,如SAE4145,CrMo系列合金結構鋼等,計算過程采用的FACTSAGE軟件可推廣應用于煉鋼過程渣系計算。
4結論
1)針對轉爐流程生產石油鉆井鋼SAE4137的夾雜物控制的技術難點,通過采用FACTSAGE軟件研究了鋼脫氧工藝、鋼包渣組成控制以及鈣處理工藝,計算結果表明鋼水中a、、a分別控制在1-5ppm、0.01%-0.03%和7.5-15ppm有利于夾雜物的控制。
2)工業試驗結果表明,試驗鋼脫氧工藝合理,脫氧后鋼水氧活度均控制在10ppm以內,平均3.2ppm。試驗圓鋼的夾雜物數量少,鈣處理效果較好,夾雜物完全球化;LF精煉過程夾雜物轉變良好,圓鋼的夾雜物評級各項夾雜均≤1.5級。
3)試制的SAE4137圓鋼力學性能滿足要求,夾雜物控制工藝對力學性能沒有影響。